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2024年上半年,在公司的正确领导与大力支持下,各部门、中心紧盯全年生产目标任务,围绕公司绿色低碳、高质量创新发展大局,深入开展了“四个年”活动,多措并举优化生产管理,通过调整生产模式、降低物料消耗、精心策划机组运行等手段,公司生产管理整体水平明显提升,除兰炭外,各产品产量均达到了预期目标,各类物料消耗水平显著降低,为公司实现全年任务目标奠定了坚实基础。
一是灵活调整生产模式。结合年度生产任务目标,公司按月分解任务清单、制定生产计划,以效益最大化为目标组织生产,成功拓宽原料供应市场,针对薄弱环节重点攻坚,定期开展成本分析,运用科学方法灵活调整生产运行模式,积极适应产品市场动态变化,确保生产装置“安、稳、长、环、满、优”运行,为完成公司全年生产任务目标创造了良好条件。
二是运用科学手段降低物料消耗。结合往年数据,公司制定了2024年生产消耗管控模板、各中心单位产品生产加工核算模板,完全实现了当天生产盈亏情况的明确化、数据化。同时定期对主要项目的消耗状况进行深入分析,并根据分析结果适时调整优化生产运行方式。上半年,公司各主要产品(兰炭、甲醇、石脑油 粗白油、硅铁)生产成本较2023年下降2.27%,产品能耗较2023年下降8.25%,被榆林市工业和信息化局评为“2023年节能监察工作表现较好单位”。
三是精心策划机组运行方式。实施经纬防磨改造,使锅炉运行周期由6个月延长至10个月,从而改变锅炉检修时间,避开了采暖季节,不影响装置运行负荷与全公司人员设备的采暖过冬;进一步优化工艺、改良设备,气化煤浆处理量由原来的51m³/h提升至52.5m³/h,甲醇年产量增加6030吨;加工外购含税柴油6.44万吨,汽柴比由原来的43%提高到49%,有效降低了应税产品产量,同时缓解沸腾床催化剂末期产量压力;硅铁操作模式提升、设备优化革新,综合电耗由8387kwh/t降低至8147kwh/t;全厂锅炉排污率优化,动力高压锅炉排污率降低1%,硅铁余热锅炉的排污率降低7%,其他各类余热锅炉的排污率最大降幅达13%,预计每年节省成本560万元。